(1)星型卸料器下面托辊前后各有一组变角托辊,中间有3只平托辊,这样,使它的下面辊组支架多,内部空间小,且卸料锁气漏斗有110mm平面接板,托辊无自锁装置,使托辊在运行中因皮带跳动而脱落,检修 换困难。
(2)前后变角托辊是靠连杆加偏心块变换,星型卸料器抬起时,前后变角托辊成槽形托辊组,星型卸料器放下时,前后变角托辊靠自重放平,由于前后变角托辊支架是采用轴销铰接,再加上皮带运行时有一个向后的推力,易造成前后变角托辊卡死,在卸料器放下时,变角托辊形成槽形,皮带在后变角托辊处被犁刀压得过紧,造成皮带表面损坏撕裂。
(3)星型卸料器只有主犁,无副犁。造成犁的净度不高。
卸料锁气漏斗
(1)卸料锁气漏斗前接料口处漏煤是漏斗前接口太短。(2)卸料锁气漏斗的斜面板没有延伸至皮带内。(3)斜面接板采用一般钢板,钢板易锈蚀,摩擦系数大。(4)锁气翻板门采用轴销铰接,当煤粉进入轴销时,逐步锈蚀、咬死,翻板门常开。
改进方案
1)星型卸料器下面托辊组改成7只平托辊组,内部空间大,支架结构简单,并加装托辊自锁装置,防止托辊脱落。托辊 换方便,解决了皮带撕裂问题。
2)星型卸料器采用主、副犁结构,主犁采用材料制作成船形犁刀,副犁采用弹簧压紧式橡皮犁刀,提高了犁净度。
卸料锁气漏斗
(1)前接口接长3UUmm做成斜面喇叭口,解决了漏煤。(2)斜面板改用摩擦系数小的1Cr,不锈钢材料,并且延伸至皮带内7Umm,取消了平面接板,使斜面基本不积煤。(3)锁气翻板门采用密封轴承,使翻板门开启灵活。
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