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1、原因分析
针对上述问题,我们咨询厂方技术人员,翻阅相关图纸资料。详细梳理回转卸料器每次堵料时的记录,发现有两种情况 易发生堵料:
种是物料含水量偏大,泥土含量较多时。虽然回转卸料器设计有一套压缩空气脉冲喷吹防勃料装置,电磁阀按 时间间隔开启和关闭,压缩空气通过主轴间断进入,带动料槽内的橡胶衬抖动达到清理勃料的目的。但生产中该装置不能 勃料,人工清理堵料时又很容易将橡胶衬损坏。橡胶衬一旦破损,堵塞 严重,且橡胶衬 换困难。
种是星型卸料器转子两侧端板出现磨损时,物料易被卡在转子与两侧端盖之间,使转子卡滞,运行速度慢,回转卸料器被压死。
2、技术改造措施
我们借鉴荻港海螺的回转卸料器改造经验,提出如下技术改造措施:
1)改变回转卸料器内部结构,将橡胶衬拆除,改用16Mn板卷制的V形钢板,与转子焊接成钢内衬的料槽,以解决橡胶衬老化和易破损的缺陷。另外用16Mn板卷制圆形钢内衬对壳体破损部位。
2)在转子两侧端板和侧端盖而各焊接一个密封环,装配后使其形成迷宫密封,用以防比物料进入,卡在中间。再用中219x7管道从入磨风管上引热风进入回转卸料器,以期起到既加强热风烘干物料又迷宫密封处正压的效果。为此,在减速机侧转子端而开圆形孔,另一侧转子端而开弧形孔,弧形孔按V形板底部弧段来定。圆形孔开孔位置在径向方向上与弧形孔对称。圆形孔单个而积大约是弧形孔单个而积的一半。
经过上述改造后,回转卸料器运行72h没有出现堵料、压死现象。但仅正常使用了大概两周时间,又出现物料被卡在转子两侧端板与侧端盖之间的现象。
分析原因主要是:
自制的迷宫密封装配方式有误。起初是大环设在侧端盖、小环设在转子端板上,目的是:希望通入的热风能吹开进入该处的物料。由于侧端盖是静比的,物料进入后会堆积在侧端盖密封环上,慢慢使转子和侧端盖卡住。正确的做法应是大环设在转子两侧端板上,小环设在侧端盖上,由于转子是运动的,即使有物料进入,也会被运动的转子带入下侧漏料口,不会卡在转子和侧端盖之间。
2013年11月13日,我们对回转卸料器转子两端的密封再次调整改造:
密封环用l0mm厚的16Mn板制作,转子端而密封环为大环,内径1200mm,宽115mm;侧盖板密封环为小环,外径1188mm,宽60mm。为两密封环间的间隙,大环内径与小环外径在焊接后需上车床车削。
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