通过对布袋除尘器运行数据的整理,咨询厂家及其它单位,我们群策群力,针对布袋除尘器运行中差压升高原因进行总结, 终提出如下解决方案,并取得不错的效果,值得其它电厂借鉴。
1、运行调整方而:在不能改变燃烧煤种的情况下,运行人员密切关注布袋露点温度及布袋除尘器入口烟气温度,尤其进入冬季,避免排烟温度低于布袋除尘器露点温度运行,从而遏制滤袋板结、袋笼腐蚀等情况的发生。
2、检修方而:
一)、加大布袋除尘器点检定修力度,并形成机制,根据布袋除尘器运行工况,利用夜间机组低负荷有利时机,停用一个通道,对反吹装置托轮轴承、反吹风筒密封点、净气室滤袋压边、盖板等进行检查,。避免设备出现缺陷运行。
二)、采用高温润滑脂对托轮轴承进行油脂添加,同时我们研制并优化了布袋除尘器清灰装置,在机组等级检修中,将压缩空气接入清灰装置,在净气室的每条滤袋净气侧向外喷吹,利用压缩空气瞬间脉冲释放将9米长的滤袋表而积灰 。清灰装置操作方式如下:将压缩空气引接清灰装置入口,经过调压阀后,对装置进行充气,清灰装置储气罐压力控制在0.5-0.6MPa左右。当充气结束后(充气声音结束),人工启动电磁阀将存储罐内气体瞬间释放,打入滤袋净气侧,滤袋瞬间膨胀,滤袋表而积灰被振打脱落,从而达到 清灰的目的。操作人员在进行清灰过程中,每条布袋清灰时间一般在15s左右。不仅清灰,而且提高了检修效率,降低了人员劳动强度,了作业环境。清灰后滤袋表而积灰良好。
3、根据布袋除尘器运行情况,不定期取下旧滤袋进行检查,根据检测结果决定滤袋是否进行 换。不仅节约资金,而且不影响机组稳定运行。
4、处理措施后效果
采取以上措施后,布袋除尘器差压下降明显,远远低于设计值,同时引风机电流等下降明显,机组稳定性提高。表1显示了方案实施前后滤袋差压变化情况。
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